轮南古潜山碳酸盐裂缝性油气藏的水锁效应及影响因素研究

被引:13
作者
张振华
鄢捷年
李宗飞
机构
[1] 石油大学
[2] 辽河石油勘探局
关键词
碳酸盐岩油气藏; 裂缝性油气藏; 古潜山; 水锁效应; 影响因素; 表面活性剂; 塔里木盆地; 轮南油田;
D O I
暂无
中图分类号
TE348 [低渗透油田开发];
学科分类号
摘要
方法 在轮古 6井四开钻井完井液中加入不同浓度的表面活性剂ABSN ,选用轮古 1井奥陶系不同渗透率的天然和人造裂缝性碳酸盐岩心 ,通过改变岩心的初始水饱和度 (Swi) ,对水锁效应发生前后岩心渗透率的损害情况进行评价 ,同时对不同ABSN浓度条件下钻井完井液滤液的表面张力和油、水界面张力进行测定。目的 研究轮南古潜山碳酸盐岩裂缝性油气藏的水锁效应及其影响因素。结果 水锁效应与初始水饱和度及岩心的绝对渗透率有关 ,在钻井完井液中加入表面活性剂后 ,滤液的表面张力和油、水界面张力显著减小 ,水锁效应降低。结论 轮南古潜山碳酸盐岩油气藏水锁效应严重 ;初始水饱和度越低 ,岩心的绝对渗透率越小 ,水锁效应越严重 ;加入表面活性剂是减小水锁效应的有效途径 ,同时表面活性剂的加入对钻井完井液的性能影响不大
引用
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页码:32 / 34+51 +51-52
页数:5
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共 1 条
  • [1] Improved drainage of sand pack enhances fracturing fluid recovery and increases production. Phillilps, et al. . 1984