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流线追踪Busemann进气道马赫数3.85实验研究
被引:11
作者:
孙波
张堃元
金志光
机构:
[1] 南京航空航天大学能源与动力学院
来源:
关键词:
航空、航天推进系统;
超燃冲压发动机;
Busemann进气道;
流线追踪;
风洞实验;
D O I:
10.13224/j.cnki.jasp.2007.03.012
中图分类号:
V231.3 [航空发动机气体力学];
学科分类号:
082502 ;
摘要:
为了研究流线追踪Busemann进气道在低马赫数来流条件下的起动性能、总体性能以及抗反压能力,对设计马赫数5.3、收缩比CR=5的6°截短后的流线追踪进气道进行了马赫数3.85风洞实验.结果表明:该进气道在马赫数3.85来流条件下能够自起动;进气道流量系数为0.83,出口总压恢复0.78,马赫数2.01,增压比11.92;进气道能够承受的最大反压为34倍的来流静压.
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